论文导读:下面以笔者多年来对桥梁钢筋混凝土钻孔灌注桩基础施工过程中出现的问题为例,叙述钻孔桩灌注桩中常见缺陷的产生机理及其处治对策。所以钻孔桩的施工质量,就要靠注意完善每一道工序及对出现的相关问题采取相应的处理措施来保证。因此,在钻孔桩施工中必须做到每个工序严格按照规范操作,水下混凝土灌注统一指挥、紧张而有序,对可能出现的问题制定切实有效的防范措施,尽最大努力杜绝事故的发生。
关键词:桥梁工程,缺陷,钻孔桩施工,机理,处理措施
0 前言
随着钻孔桩在基础工程的广泛应用,其施工工艺不断更新,处理相关问题的措施不断完善,但是钻孔、灌注混凝土都是在水下进行,工程质量只能通过科学的过程控制和完工后的仪器检测来确认。因而,对作业人员的操作熟练程度、工艺水平都有较高的要求。如何有效地避免钻孔过程中出现钻头掉落和灌注水下混凝土过程中发生断桩等现象,发生施工质量问题后如何恰如其分地处理,以保证整个工程的质量是工程界一直在研究而又未能彻底解决的问题。下面以笔者多年来对桥梁钢筋混凝土钻孔灌注桩基础施工过程中出现的问题为例,叙述钻孔桩灌注桩中常见缺陷的产生机理及其处治对策。
1 钻孔施工过程常出现问题及其处治对策
1.1 偏斜孔
偏斜孔是钻孔灌注桩过程中最为常见的钻机安装时,支撑不好、桩孔地质构造不均匀等因素引起钻机整体或钻头在钻孔过程中发生偏斜,导致出现偏孔。
因钻机倾斜造成的应先移开钻机,检查钻孔壁情况,如果钻孔壁比较稳定,则应加固施工范围内的地基或加大钻机的支撑面积,而后,重新安装钻机恢复施工。
地质构造不均匀引起的,先分析清楚岩层的走向,尔后采用适当的回填材料(回填材料一般为片石加黏土、纯碱、锯末等组成的混合物)将钻孔回填至计算确定的高程处,静置一段时间后恢复施工。孔中心偏差<20cm的,静置1h-2h后可以继续钻孔。孔中心偏差>20cm的,应根据情况静置2h甚至更长的时间待地层沉积稳定后恢复钻孔施工。穿过倾斜岩层过程中,应采用冲击钻小行程以慢速钻孔。
1.2卡钻
钻孔经过岩层分界面时相邻岩层强度差别较大、操作中未及时根据地质情况调整钻头的行程或梅花孔等原因引起“卡钻”现象。针对发生“卡钻”的原因采取相应的方法处理。
因钻头穿过岩层突变处导致的卡钻,优先采用水下爆破的方法进行处理。在整体岩层中此方法容易奏效,砂土地层中不宜采取此方法处理。由于机械故障导致钻头在浓泥浆中滞留时间过长造成的钻头无法提升现象,应采取插入高压水管置换泥浆的方法进行处理。
1.3缩孔
缩孔是在饱和性粘土、淤泥质黏土,特别是HL>1.0处于流塑性状态的土层中出现的特有现象,其原因是此类地层含水高、塑性大,钻头经过后钻孔壁回缩,从而导致钻孔的直径小于设计的桩直径。针对发生缩孔的原因,采取块、卵石土回填,而后用重量较大的冲击钻冲击,挤紧钻孔孔壁的办法处理;或者采用地导正器外侧焊接一定数量的合金叶片进行旋转清理的办法。
1.4掉钻
由于机械故障、钢丝绳断裂、孔壁坍塌等因素造成钻头落入孔底的现象通常称“掉钻”。发生“掉钻”后,应及时采取恰当的方法实施打捞。
钻孔壁稳定的情况,直接用钻机起吊“打捞器”入孔进行打捞。打捞前,先用“探针”探明钻头在孔中的位置为制定打捞方案提供依据。打捞设备和打捞操作方法必须保证在抓住钻头后尽量一次成功,避免起吊至空中再度落入孔中的现象发生。首先采用的是锤钩,通过钻孔机的钢丝绳绑上锤钩,来回试钩,直到钩住钻头为止。其次对于没有钩孔的钻头,或确定钩不到的情况,可以通过潜水员下到孔底实施绑钻头。
钻孔壁出现局部坍塌将钻头埋没且大部分钻孔壁处于稳定时,应先加大孔内泥浆的浓度,将旋转钻头放入安全的深度范围搅动泥浆以加强钻孔壁,而后,采取“气举法”清除钻头上方的沉积土和淤泥,确认钻头已露出后再实施钻头的打捞工作。最不利的情况是通过各种打捞方案均不能奏效的话,就可以采用边投片石,边用冲击钻往下打,直到把钻头打烂,打下去为止。
2灌注水下混凝土过程中常出现问题的机理及对策
2.1封底失败
由于首批混凝土数量过小、孔底的沉碴厚度大等原因导致首批混凝土灌注入孔后,未实现水下混凝土封底的现象称为封底失败。封底失败后,应立即暂停灌注,及时对孔内已灌注的混凝土进行清理。免费论文。
地层稳定性较好的,应采取导管内安装高压风管进行二次清孔的方法将已灌注的混凝土清理干急,重新请示监理检查,符合规范要求后可以重新开始水下混凝土灌注。免费论文。地层稳定性差或高压清孔的方法不能奏效则应及时拆除导管、拔除钢筋笼,将钻机安装到位,将未灌注混凝土部分钻孔回填,待地层沉积稳定后用冲击钻清除已灌注的混凝土,达到孔底设计标高后,请示监理单位检查合格后进行水下混凝土灌注。
2.2卡管
因混凝土和易性差、混凝土中含有大块度骨料或受潮凝固的水泥块、灌注混凝土冲击力不足等原因导致水下混凝土灌注过程中无法继续时行的现象统称为“卡管”。
由于混凝土质量造成的导管堵塞,可以少量(根据堵管前测量及计算的导管埋深结果在保证导管最小安全埋深确定)提升导管而后快速下落的方法或加大一次性灌注混凝土数量而后快速提升再迅速下放,以冲击疏通导管的方法进行处理。由于混凝土冲击力不足造成的,应及时加长上部导管的长度,而后,以一次性较大量混凝土冲击灌注达到疏通导管的目的。采取“二次剪球法”进行处理。具体操作方法:将导管插入已灌注混凝土中0.5m-0.8m,而后按照水下封底的操作方法实施二次封底。以上几种方法处理不能奏效应立即停止,认为已断桩。
2.3断桩
由于灌注中提升导管失误、混凝土供应中断(下雨、停电、机械故障等)或导管漏水等原因导致导管中已灌注的混凝土与导管的混凝土隔断,无法继续灌注的现象通称为断桩。在灌注过程中认定发生断桩事故后,应立即停止继续灌注,提拔导管和钢筋笼,尽量将损失降低到最小。并采取以下办法处理:
断桩截面位置处于设计桩全长的1/3以下时,一般采取冲击钻清除已灌注部分,再实施原位恢复。断桩截面位置处于设计桩全长的2/3以上且距离孔口深度≯10m时,先进行钻孔壁加固,而后进行钻孔桩的接长比较经济。断桩截面位置处于设计桩全长的1/3与2/3之间的,应对各种处理方法进行对比,选择经济、可行的处理方法。
2.4钢筋笼上浮
由于钢筋笼的定位不牢或灌注过程中操作因素带来的钻孔桩钢筋笼移位现象统称钢筋笼上浮。发现钢筋笼上浮,应立即暂停灌注。对于钢筋笼上浮在1倍直径以下的可以在采取有效防止上浮的措施后继续灌注。悬吊钢筋焊缝脱落的,应及时补焊;悬吊钢筋弯曲的情况应增加钢管支撑。钢筋笼上浮比较严重的必须拔出钢筋笼,比照断桩进行处理。
3成桩后常发现的质量缺陷产生机理及处治对策
所谓灌注桩缺陷就是指不能满足设计要求的灌注桩存在的质量问题。主要有以下两类:一是桩身有质量缺陷,如断桩、缩径、混凝土离析、桩底沉渣超厚、夹泥等;二是虽然桩身质量达到了设计要求,但灌注桩的极限侧磨阻力和极限端阻力均不能满足设计要求,或者说桩周和桩底的工程地质条件不能满足承载力要求,从而导致灌注桩单桩极限承载力不能满足设计要求。
3.1短桩
全长小于设计要求称为“短桩”,其表现形式主要为:处理桩头后,混凝土顶面高程小于设计要求、钻孔底部沉积的虚碴在清孔时未清理干急导致全长小于设计、嵌入基岩深度小于设计。
桩顶高程小于设计要求的原因是混凝土灌注终孔时控制失误。基坑开挖后进行钻孔桩的接长。接长部分桩孔直径应大于设计钻孔桩直径40cm,深度从平整后混凝土面向下不小于接长部分桩孔直径的一倍。开挖后,将原灌注的混凝土表面清理干净,灌注混凝土至设计位置。接长部分混凝土的强度应比原设计提高一个等级,新旧混凝土的接合面必须作好混凝土的接茬处理。
因钻孔桩底部沉积物未清理干净造成的桩全长小于设计现象处理的难度较大。一般可以在征得有关单位同意的前提下,采取钻孔桩底部压浆或者高压注浆处理。
3.2夹层
由于灌注桩体混凝土过程中不连续,发生的孔壁局部坍塌的杂物等侵入混凝土、混凝土和易性差等因素在桩体形成夹层导致钻孔桩混凝土不连续。
对于钻孔桩底部混凝土夹碴的情况,采取桩底部压浆或者高压注浆方法处理。桩体的少量夹层或不连续,用小型冲击钻钻一系列小直径的孔进行置换清理泥浆和杂物(钻孔直径60mm-75mm,桩中心一个孔,其余3-4个孔分布在以桩中心为圆心,直径为450mm左右的圆周上)。清理后,进行高压注浆处理。对于夹层较严重,在钻孔桩中心处钻一个直径75mm也探明缺陷范围。而后,以钻孔桩中心为圆心,采用冲击钻钻直径80cm-100cm的孔,而后人工入孔清理,清理结束后,灌注高强混凝土。
4结语
综上所述,钻孔桩缺陷处治的方法很多,难度也较大,无论采取什么先进的办法处理都将对工程的进度、质量及施工企业的信誉带来不可忽视的影响。由于桩基工程属于地下隐蔽工程,施工工序较多,工艺流程相互衔接紧密,环环相扣;主要工序的施工过程都在水下及地下进行,不便监视,且影响施工正常进行和施工质量的因素很多,难以全部预见,则不可避免的会出现诸如桩身缩径、夹泥、断桩和沉渣过厚等各种形态的质量缺陷,影响桩身的完整性和单桩的承载能力。所以钻孔桩的施工质量,就要靠注意完善每一道工序及对出现的相关问题采取相应的处理措施来保证。免费论文。因此,在钻孔桩施工中必须做到每个工序严格按照规范操作,水下混凝土灌注统一指挥、紧张而有序,对可能出现的问题制定切实有效的防范措施,尽最大努力杜绝事故的发生。
参考文献:[1]肖春海,冲钻孔灌注桩缺陷的形成机理与预防措施[J],福建建筑,1998,1,33-35
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