【摘 要】新疆开都河柳树沟电站102m大坝通过施工方案优化及施工质量控制等方式,确保了坝体填筑的进度及质量,单元工程全部合格,大坝沉降量仅381mm,为同类型坝体填筑施工提供了借鉴和参考。
【关键词】面板堆石坝;填筑;施工优化;质量控制
1、基本资料
新疆开都河柳树沟水电站混凝土面板堆石坝为2级建筑物。坝高102.0m,坝顶长186.4m,坝顶宽10.0m,正常蓄水位1494.50m,总库容约7710×104m3,装机容量180MW。上游坝坡1:1.4,下游坝坡马道以上1:1.3,马道以下坡比1:1.5,综合坡比1:1.77。坝址区为典型的峡谷地形,河谷呈基本对称的“V”型。两岸均为基岩边坡,山势高陡,自然边坡坡度一般50°~75°,局部近直立。坝体防渗结构为钢筋砼面板,坝体主要受力结构为堆石料填筑体。坝体填筑从上游到下游依次分为面板上游面粉质壤土铺盖(1A)及石渣盖重区(1B)、垫层区(2A)、过渡层区(3A)、主堆石区(3B)、下游堆石区(3C)及干砌石护坡(3D),与趾板结合处填筑长0.3H的垫层小区料(2B),坝体填筑总量166.33万m3。
2、施工方案优化
在坝体填筑前期,就对上游围堰防渗方式进行了优化,将原来的高压旋喷防渗方式改为控制性灌浆,全力保证了基坑开挖及坝体填筑的干地施工环境,后提出利用坝肩及坝基开挖石料进行下游小断面回填、上坝石料不加水碾压、料场及上坝道路优化等方案,在保证了施工节点目标与经济效益的前提下确保了施工质量。
(1)、挖填平衡,采用下游小断面回填
在坝肩开挖未完成、全断面坝体填筑无法实现的情况下,提出先进行下游小断面回填,充分利用坝肩开挖石渣料及上游基坑开挖可利用料,直接运至下游进行回填,减少二次倒运工程量[1],既节约了成本又保证了施工进度。
(2)、上坝石料不加水碾压
合同文件对堆石料的材质、粒径、施工方法提出了明确要求,未明确加水事宜,但根据规范“坝体堆石料填筑宜加水碾压,加水量宜通过碾压试验分析确定”、“天然砂砾石的加水量宜为填筑方量的10%~20%,爆破石料的加水量以为10%~25%”[2][4]、“在无试验资料情况下,砂砾料加水量宜为填筑量的20%,堆石料……一般不超过填筑量的15%”[3]的要求,针对本工程的石渣料主要为凝灰质岩及结晶灰岩,属坚硬岩类,岩石致密坚硬,具有强度高、吸水率低等特点,通过认真研究土石坝设计及施工规范,经过碾压试验的充分论证,提出坝料不加水碾压的施工工艺,确保了施工质量及进度。
(3)、料场及上坝道路优化
进场后,对独树沟料场施工道路进行了现场勘察,发现必须修筑近2km的石渣道路,修筑成本较高,故放弃修筑,仅修筑料场底部至主路之间的道路;前期只修筑人工、慢性机械道路,提供料场开挖施工人员机械使用,分台阶对料场进行爆破,由推土机、挖机集中至料场底部供上坝时直接装车使用。
针对施工场地狭小、相邻标段施工干扰大、施工道路难以布置的特点,对上坝道路进行了优化。前期将下游小断面回填面积加大,直接填筑至1442高程,在填筑过程中上游预留“之”路直接与从4号洞出口相接(原来需通过下游围堰、厂房布置施工道路,后经坝后“之”路方可上坝),直接到达坝体填筑区,以便全断面填筑使用,节约运距近1km,既节约了上坝料运输时间,保证了施工进度,又创造了很好的经济效益。
3、施工质量控制
(1)、坝体填筑的流水作业[1][4]
坝体填筑作业包括各种坝料铺填、推平、洒水(本工程取消)、碾压等主要工序,还包括超径石处理、上游垫层坡面整理、边角处理、斜坡碾压及防护、下游护坡铺设等项工作。填筑过程中必须采用流水作业法组织施工,既将整个坝面根据实际情况划分为若干个面积大致相等的工作面,在各工作面依次完成填筑的各个工序,使各个工作面上所有的工序能够连续进行,同高程上升,后进行接缝处理,避免超压或漏压现象,确保坝体填筑质量与进度。
(2)料源质量控制[1][3]
面板坝主要的坝料为垫层料、过渡料及堆石料,主要从坝料的料源及制备控制,主要在级配、粒径入手,把好质量关。
垫层料的级配是在面板坝的坝料中是要求最为严格的。其集中表现在谢腊德级配界限,这个界限的关键是保证5mm以下的组份不小于35%~55%。最大粒径为80mm,粒径≤5mm含量为35%~50%,粒径≤0.1mm含量为2%~7%,在制备过程中往往掺加一定含量的细沙,以确保级配的连续性。过渡料最大粒径为300mm,粒径小于5mm含量为14%~25%,小于0.1mm含量小于7%,级配连续,不得有断径,不得有树根、杂草等杂物。
堆石料主要采用台阶深孔微差挤压爆破法制备,必须在施工过程中严格控制,特别是要做好爆破参数的选择。最大粒经为800mm,粒径小于5mm含量≤20%,小于0.1mm含量小于5%,级配连续,不得断径,不得有树根、杂草等杂物。
(3)坝料铺填及碾压[2]
在坝体填筑前,按照设计图纸施放出各坝料分界线,由自卸车将合格坝料运至坝面填筑区,3m宽垫层料采用1.2m3反铲的斗子沿上游边线进行铺填,并辅以人工整理,考虑到碾压安全一般向上游超填30cm,水准仪校核整平;垫层小区料人工铺填,其余各料按照“先粗后细”的原则采用进占法进行坝料铺填,下游次堆石向下游方向超填1m。铺填完成后16T自行碾按照碾压参数平行于坝轴线进行碾压,与趾板结合处垫层料和小区垫层料、岸坡结合处过渡料采用4kw(激振力30kN)平板振动夯进行夯实(8~10遍)。
(4)坝体各区的填筑与结合部位的质量控制[1][2]
面板坝堆石坝体各种料的颗粒组成、填筑碾压参数均不同。在铺料厚度上,一般垫层、过渡区层厚取0.4m,主堆石和次堆石区取0.8m,确保在铺料时堆石厚度比垫层和过渡料厚2倍,以便过渡区与堆石区的良好搭接,保持上游坝面平起填筑。铺料过程中确保各填筑料的同步上升,人工处理结合部位的超径石及大块集中、架空现象,垫层和过渡区每层(过渡区2层后和堆石区)进行一次骑缝碾压,碾压遍数在试验确定的参数基础上多碾压2遍。 (5)坝体与岸坡结合部位的质量控制[1][2]
按照施工规范及设计要求面板坝堆石体地基不得存在反坡。一般采用削坡或处理,阳坡一般削为1:0.5的自然顺坡,阴坡一般采用填塞混凝土(或浆砌石)至1:0.3~1:0.4的自然顺坡。本工程为了考虑施工进度和质量,避免开挖对周围岩石的再次扰动,经设计提出在反坡部位采用过渡料掺加水泥(掺加标准100kg/m3),加水拌湿后分层碾压(每层不超过20cm)的方案。
(6)坝体分区分段填筑时结合部位的质量控制[1][2]
考虑施工进度的需要,在不能确保全断面回填施工时,可根据实际情况进行分区分段填筑。为了避免超、欠压,确保碾压质量和施工安全,靠近外坡都存在约30cm~50cm的虚料无法碾压密实,在填筑过程中堆石体也无法避免向下滑落,同样也加大了虚料的厚度,在后期全断面补填时必须提前采用挖机或推土机将虚料刷为不缓于1:2的坡(至密实状态),后分层接缝,骑缝碾压。
4、效果分析
新疆开都河柳树沟面板堆石坝填筑从2011年9月1日开始,2012年5月30日结束,共填筑151.01万m3(未含坝后护坡工程量)。在填筑施工过程中,按设计及规范要求的频次对各种坝料检测干密度、孔隙率、颗粒级配、渗透率数等,均符合设计及规范要求。各质量评定结果见下表1:混凝土面板堆石坝工程坝体回填质量评定汇总表。
5、结语
新疆开都河柳树沟面板堆石坝工程在坝体回填过程中,结合工程实际,经过多种方案的优化和质量控制,保质保量的完成了坝体回填工作,且取得了较好的经济效益。102m高大坝累计沉降量仅为381mm,完全达到了设计及规范要求的小于1%的标准,为后期面板施工奠定了良好的基础,并为同类型坝体施工提供了很好的借鉴和参考。
参考文献:
[1]蒋国澄,傅志安,凤家骥.混凝土面板坝工程.湖北:湖北科技出版社,1997.
[2]中华人民共和国电力行业标准.混凝土面板堆石坝施工规范,DL/T5128-2009.北京:中国电力出版社,2009.
[3]中华人民共和国电力行业标准.碾压土石坝施工规范,DL/T5129-2001.北京:中国水利电力出版社,2001.
[4]中华人民共和国电力行业标准.水电水利工程碾压式土石坝施工组织设计导则,DL/T 5116-2000.北京:中国电力出版社,2000.
【关键词】面板堆石坝;填筑;施工优化;质量控制
1、基本资料
新疆开都河柳树沟水电站混凝土面板堆石坝为2级建筑物。坝高102.0m,坝顶长186.4m,坝顶宽10.0m,正常蓄水位1494.50m,总库容约7710×104m3,装机容量180MW。上游坝坡1:1.4,下游坝坡马道以上1:1.3,马道以下坡比1:1.5,综合坡比1:1.77。坝址区为典型的峡谷地形,河谷呈基本对称的“V”型。两岸均为基岩边坡,山势高陡,自然边坡坡度一般50°~75°,局部近直立。坝体防渗结构为钢筋砼面板,坝体主要受力结构为堆石料填筑体。坝体填筑从上游到下游依次分为面板上游面粉质壤土铺盖(1A)及石渣盖重区(1B)、垫层区(2A)、过渡层区(3A)、主堆石区(3B)、下游堆石区(3C)及干砌石护坡(3D),与趾板结合处填筑长0.3H的垫层小区料(2B),坝体填筑总量166.33万m3。
2、施工方案优化
在坝体填筑前期,就对上游围堰防渗方式进行了优化,将原来的高压旋喷防渗方式改为控制性灌浆,全力保证了基坑开挖及坝体填筑的干地施工环境,后提出利用坝肩及坝基开挖石料进行下游小断面回填、上坝石料不加水碾压、料场及上坝道路优化等方案,在保证了施工节点目标与经济效益的前提下确保了施工质量。
(1)、挖填平衡,采用下游小断面回填
在坝肩开挖未完成、全断面坝体填筑无法实现的情况下,提出先进行下游小断面回填,充分利用坝肩开挖石渣料及上游基坑开挖可利用料,直接运至下游进行回填,减少二次倒运工程量[1],既节约了成本又保证了施工进度。
(2)、上坝石料不加水碾压
合同文件对堆石料的材质、粒径、施工方法提出了明确要求,未明确加水事宜,但根据规范“坝体堆石料填筑宜加水碾压,加水量宜通过碾压试验分析确定”、“天然砂砾石的加水量宜为填筑方量的10%~20%,爆破石料的加水量以为10%~25%”[2][4]、“在无试验资料情况下,砂砾料加水量宜为填筑量的20%,堆石料……一般不超过填筑量的15%”[3]的要求,针对本工程的石渣料主要为凝灰质岩及结晶灰岩,属坚硬岩类,岩石致密坚硬,具有强度高、吸水率低等特点,通过认真研究土石坝设计及施工规范,经过碾压试验的充分论证,提出坝料不加水碾压的施工工艺,确保了施工质量及进度。
(3)、料场及上坝道路优化
进场后,对独树沟料场施工道路进行了现场勘察,发现必须修筑近2km的石渣道路,修筑成本较高,故放弃修筑,仅修筑料场底部至主路之间的道路;前期只修筑人工、慢性机械道路,提供料场开挖施工人员机械使用,分台阶对料场进行爆破,由推土机、挖机集中至料场底部供上坝时直接装车使用。
针对施工场地狭小、相邻标段施工干扰大、施工道路难以布置的特点,对上坝道路进行了优化。前期将下游小断面回填面积加大,直接填筑至1442高程,在填筑过程中上游预留“之”路直接与从4号洞出口相接(原来需通过下游围堰、厂房布置施工道路,后经坝后“之”路方可上坝),直接到达坝体填筑区,以便全断面填筑使用,节约运距近1km,既节约了上坝料运输时间,保证了施工进度,又创造了很好的经济效益。
3、施工质量控制
(1)、坝体填筑的流水作业[1][4]
坝体填筑作业包括各种坝料铺填、推平、洒水(本工程取消)、碾压等主要工序,还包括超径石处理、上游垫层坡面整理、边角处理、斜坡碾压及防护、下游护坡铺设等项工作。填筑过程中必须采用流水作业法组织施工,既将整个坝面根据实际情况划分为若干个面积大致相等的工作面,在各工作面依次完成填筑的各个工序,使各个工作面上所有的工序能够连续进行,同高程上升,后进行接缝处理,避免超压或漏压现象,确保坝体填筑质量与进度。
(2)料源质量控制[1][3]
面板坝主要的坝料为垫层料、过渡料及堆石料,主要从坝料的料源及制备控制,主要在级配、粒径入手,把好质量关。
垫层料的级配是在面板坝的坝料中是要求最为严格的。其集中表现在谢腊德级配界限,这个界限的关键是保证5mm以下的组份不小于35%~55%。最大粒径为80mm,粒径≤5mm含量为35%~50%,粒径≤0.1mm含量为2%~7%,在制备过程中往往掺加一定含量的细沙,以确保级配的连续性。过渡料最大粒径为300mm,粒径小于5mm含量为14%~25%,小于0.1mm含量小于7%,级配连续,不得有断径,不得有树根、杂草等杂物。
堆石料主要采用台阶深孔微差挤压爆破法制备,必须在施工过程中严格控制,特别是要做好爆破参数的选择。最大粒经为800mm,粒径小于5mm含量≤20%,小于0.1mm含量小于5%,级配连续,不得断径,不得有树根、杂草等杂物。
(3)坝料铺填及碾压[2]
在坝体填筑前,按照设计图纸施放出各坝料分界线,由自卸车将合格坝料运至坝面填筑区,3m宽垫层料采用1.2m3反铲的斗子沿上游边线进行铺填,并辅以人工整理,考虑到碾压安全一般向上游超填30cm,水准仪校核整平;垫层小区料人工铺填,其余各料按照“先粗后细”的原则采用进占法进行坝料铺填,下游次堆石向下游方向超填1m。铺填完成后16T自行碾按照碾压参数平行于坝轴线进行碾压,与趾板结合处垫层料和小区垫层料、岸坡结合处过渡料采用4kw(激振力30kN)平板振动夯进行夯实(8~10遍)。
(4)坝体各区的填筑与结合部位的质量控制[1][2]
面板坝堆石坝体各种料的颗粒组成、填筑碾压参数均不同。在铺料厚度上,一般垫层、过渡区层厚取0.4m,主堆石和次堆石区取0.8m,确保在铺料时堆石厚度比垫层和过渡料厚2倍,以便过渡区与堆石区的良好搭接,保持上游坝面平起填筑。铺料过程中确保各填筑料的同步上升,人工处理结合部位的超径石及大块集中、架空现象,垫层和过渡区每层(过渡区2层后和堆石区)进行一次骑缝碾压,碾压遍数在试验确定的参数基础上多碾压2遍。 (5)坝体与岸坡结合部位的质量控制[1][2]
按照施工规范及设计要求面板坝堆石体地基不得存在反坡。一般采用削坡或处理,阳坡一般削为1:0.5的自然顺坡,阴坡一般采用填塞混凝土(或浆砌石)至1:0.3~1:0.4的自然顺坡。本工程为了考虑施工进度和质量,避免开挖对周围岩石的再次扰动,经设计提出在反坡部位采用过渡料掺加水泥(掺加标准100kg/m3),加水拌湿后分层碾压(每层不超过20cm)的方案。
(6)坝体分区分段填筑时结合部位的质量控制[1][2]
考虑施工进度的需要,在不能确保全断面回填施工时,可根据实际情况进行分区分段填筑。为了避免超、欠压,确保碾压质量和施工安全,靠近外坡都存在约30cm~50cm的虚料无法碾压密实,在填筑过程中堆石体也无法避免向下滑落,同样也加大了虚料的厚度,在后期全断面补填时必须提前采用挖机或推土机将虚料刷为不缓于1:2的坡(至密实状态),后分层接缝,骑缝碾压。
4、效果分析
新疆开都河柳树沟面板堆石坝填筑从2011年9月1日开始,2012年5月30日结束,共填筑151.01万m3(未含坝后护坡工程量)。在填筑施工过程中,按设计及规范要求的频次对各种坝料检测干密度、孔隙率、颗粒级配、渗透率数等,均符合设计及规范要求。各质量评定结果见下表1:混凝土面板堆石坝工程坝体回填质量评定汇总表。
5、结语
新疆开都河柳树沟面板堆石坝工程在坝体回填过程中,结合工程实际,经过多种方案的优化和质量控制,保质保量的完成了坝体回填工作,且取得了较好的经济效益。102m高大坝累计沉降量仅为381mm,完全达到了设计及规范要求的小于1%的标准,为后期面板施工奠定了良好的基础,并为同类型坝体施工提供了很好的借鉴和参考。
参考文献:
[1]蒋国澄,傅志安,凤家骥.混凝土面板坝工程.湖北:湖北科技出版社,1997.
[2]中华人民共和国电力行业标准.混凝土面板堆石坝施工规范,DL/T5128-2009.北京:中国电力出版社,2009.
[3]中华人民共和国电力行业标准.碾压土石坝施工规范,DL/T5129-2001.北京:中国水利电力出版社,2001.
[4]中华人民共和国电力行业标准.水电水利工程碾压式土石坝施工组织设计导则,DL/T 5116-2000.北京:中国电力出版社,2000.