铁路林歹至织金新店线XDK8-XDK12+180间,共614.25m线路长为软基处理段,位于清镇市卫城镇境内,段内覆盖层多为黏土,据钻探及静力触探揭示,地表表层局部黏土由于长期受水浸泡,含水量高,其力学性质较差;底部与基岩接触带由于排水不畅,亦存在一层力学性质较差的软弱层,中部软弱夹层往往呈透镜状产出。软土的孔隙比大,含含水量高,压缩模量小,其物理力学性质差。该段采用Ф500mm水泥搅拌桩加固,湿喷法,固化剂采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,施工设备选用PH-5B型深层搅拌桩机。
二、设计参数
1、桩长:4-12m不等;
2、桩径: Ф500mm;
3、水泥掺入量:按18%(每延米58.3Kg )、水灰比0.5进行试桩。
4、水泥品牌及强度等级:苗岭P.O42.5级普通硅酸盐水泥;
5、水泥土无侧限抗压强度值:28天无侧限抗压强度值为不小于1.2 MPa。
三、试桩目的
⑴确定水泥掺入量及水灰比;
⑵确定搅拌下沉、提升速度和重复搅拌下沉、提升速度;
⑶确定工作压力;
⑷确定单位时间喷入量及喷搅次数;
⑸检验施工设备及选定的施工工艺。
四、试桩准备工作
1、室内配合比试验
⑴试验目的:了解加固水泥品种,掺入量、水灰比对水泥搅拌桩强度的影响,求得龄期与强度的关系,从而为设计计算和施工工艺提供可靠的参数。
⑵试验结论和建议:经过28天龄期抗压强度检测,水泥掺入比18%的28天后无侧限抗压强度为1.6Mpa。均符合设计要求。
根据设计和施工现场的要求,搅拌桩的试验室初步配合比确定为:水灰比取0.5;水泥掺量为天然土重量的18%,即58.3Kg/m。
2、室外试桩
⑴试桩地点:拟选XDK9+210-XDK9+310水泥搅拌桩处理段的XDK9+275里程。
⑵试桩设备的选用
PH-5B型深层水泥搅拌机1台、电子自动计量设备1套、试验设备(比重计、电子天平等)1套、200KW发动机1台。
⑶人员配置
李焱负责现场总体指挥与调度工作;
刘艾平为技术总负责,曾延庆为现场技术负责,负责现场检查、指导试桩的各种技术工作、确保按施工方案进行;
周诗杨负责试桩中记录各种技术参数,确保其真实准确;
张洋负责试桩过程中各种安全、文明检查与指导工作,确保高空、地下及工作场面无障碍物和危险隐患,保证桩机施工环境安全、文明;
前台桩机操作工2名,负责搅拌桩机的操作并及时维护,保证其平稳运行,确保桩机能准确定位、钻进、提升搅拌及移位工作;
后台制浆,注浆工2人,负责制浆、输浆工作,确保水泥浆的水灰比准确、输浆压力满足要求、供浆量能与桩机搅拌协调同步。
五、试桩工艺要求
⑴场地平整:在机械设备进场前平整好场地,并开挖合适的排水沟。
⑵设备布置与安装调试:制浆点距离桩机的水平距离不超过50m,以保证注浆出口压力在0.4~0.6Mpa。机具安装时注意桩机的组装就位、水泥浆液制备系统安装,各种连接应准确、紧密、稳固、可靠。机械设备试运转正常:电压保持在额定工作电压范围内、电机工作电流不得超过额定值;调试桩机运转速度,使其达到规定要求;调试输送管的管路和供水水路通畅;各种监测仪表能正确显示,监测的数据准确可靠。
⑶钻进和提升速度控制:钻进速度拟定为1.6~2.0m/min;搅拌提升速度拟定为0.8m/min。